对于节能降耗,马钢三钢轧总厂不仅从日常生产上的点点滴滴降耗入手,而且以管理为基础,依托自主创新和技术改造,积极推广应用节电新技术,通过优化操作方式,使一只只高电耗的设备“电老虎”得到较好的节食廋身效果。
该总厂现有4座顶底复吹转炉,而与之配套的4台1000千瓦的转炉除尘风机电机被称为“电老虎”。为大幅度降低吨钢电能消耗,近年来,该总厂通过优化操作方式,根据转炉不同时期的烟气量以及吹炼期与非吹炼期的不同,通过控制液力偶合器风机的转速达到节电目的,使除尘风机的单耗由过去的5.61kwh/t,降至目前的4.15kwh/t。今年6月份该总厂在转炉除尘风机高低变速运行节电的基础上,对3号转炉一次除尘风机电机进行变频节能改造并获得成功,不仅使风机运行中的噪音得到有效消除,职工维护风机设备的劳动强度得到降低,而且按照节电计量计算,仅1年半的时间就可以收回投入百万元以上的改造费用。该总厂先后又成功地完成了高速线材轧机LCC辊道、H型钢冷锯辊道电机变速改造,创造了节能降耗新的亮点。在轧钢生产中,该总厂还对一些操作工艺进行改进,通过对H型钢发货台架输入辊道与改尺线辊道接通,使精整区物流通畅,避免了重复倒钢作业环节;发货台成品材改为立式堆放,减少了散包、行车翻钢等操作,提高行车使用率等,有效降低了轧钢生产的电耗。
在加强科技节电的同时,马钢三钢轧总厂积极加强科学用电管理,充分利用生产调整、故障处理、待料、待能源等短暂停产时间,制定有关停机操作纪律,另外还通过严格控制用电高峰,调整职工交接班和休息时间,充分利用好峰、谷、平用电,进一步降低能耗,实现经济效益和社会效益的双赢。
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