迁钢公司于2008年完成了3座转炉底吹系统改造。目前系统运行状况良好,效果显著,每年可实现效益近600万元。
迁钢公司转炉炼钢采用的是顶底复合吹炼工艺,可以显著降低钢水中氧含量和熔渣中TFe含量,提高脱磷效率,同时可以保持吹炼平稳,减少喷溅,有利于降低消耗,为连铸提供优质钢水。
迁钢管线钢、汽车用钢等低碳及超低碳钢品种的产量不断增加,低碳品种对钢水中碳的要求极为严格,这对转炉吹炼过程及终点控制的稳定性提出了更高要求。炼钢分厂技术人员在钢铁研究总院的协助下,通过分析对比国内外先进钢铁企业转炉冶炼复吹工艺,研究转炉底吹气体流量、位置对转炉冶金效果的影响,在进行试验比对后,决定将3座转炉底吹枪全部由8支增加到12支,底吹枪直径也进行了相应的调整,由Φ22mm增加到Φ28mm,并合理布置底吹位置,以提高底吹效果,减少对炉衬的侵蚀。
复吹工艺调整后,提高了底吹效果,优化了低碳钢的生产工艺,取得了明显效果。底吹枪由8支增加到12支后,在相同底吹供气量的情况下,每支底吹枪的流量减小,搅拌面积增加,熔池搅拌得更加均匀,减轻炉龄后期转炉增碳,提高钢水的成分、温度均匀性;底吹枪孔径由Φ22mm增加到Φ28mm,同样的起源压力下,气体的流量可调性增加,底吹供气强度的调节能力增强,更能满足转炉双联法冶炼超低磷钢的需要;优化后的复吹,使钢液中的碳-氧反应更加接近平衡,降低了钢水的氧化性和终渣TFe含量,提高了钢水的质量,降低脱氧剂的消耗量,提高合金的收得率,降低钢铁料消耗,满足了汽车用钢及管线钢的开发和生产的需要,为低碳、超低碳品种的开发创造了更加有利的条件。
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