用户名: 密码: 验证码: 新用户注册
 首 页 | 石灰窑专栏 | 在线计算 | 需求信息 | 威客平台 | 图纸商店 | 头部文字广告位 | 数据查询 | 时政信息 | 设备超市 | 燃煤石灰窑 | 科技产业互助联盟 | 精品推荐 | 技术超市 | 管理在线
“煤超疯”来袭!石灰行业怎么走?<年度必读文章>
冶金球团竖炉
烧结机设计建造基地
唐山金泉冶金能源新技术开发有限公司
石灰窑-石灰窑技术装备大全
快速查找2021年最新内容点击这里
唐山金泉冶金能源新技术开发有限
2021石灰窑专家讲座—点击进入
唐山金泉成套设备有限公司
查找石灰窑生产技术信息点击这里
找石灰窑工程建造信息点击这里
查找石灰窑设备信息点击这里—石
查找石灰窑技术图纸方案点击这里
2021石灰窑新技术
喷煤石灰窑专辑
喷煤套筒石灰窑专辑
会员免费广告位
►了解本站请点击这里
►找免费资源点击这里
►如何快速查找信息点这里
►免费发布广告请点击这里
热门关键字: www.bjmebo.com  图纸  石灰窑  烧结图纸  www.mitaoer.com
   
 热点文章
·高炉煤气综合利用技术探讨
·宣钢的节能应用与发展
·钢渣综合利用途径及处理工艺的选择
·高炉循环冷却水系统改造
·转炉负能炼钢工艺技术
·高炉煤气等低热值煤气高效利用技术
·轧钢生产的实用技术
·提高产品性能、质量为目标的新技术
·提高太钢烧结矿强度的试验研究
·轧钢生产废水的循环使用
·20t电弧炉扩容改造
·铁水预处理技术
 相关文章
·秦冶设计研究成功研制新型防风烧
·秦冶干熄焦项目获国家发改委国债
·特诺恩和Engro Chemical Pakista
·挡渣塞投放车——实现挡渣塞投放
·挡渣塞——实现转炉出钢“取精华
·中冶宝钢技术韩国空调外齿轮箱样
·科技创新推动企业节水减排
·新型振动测渣装置
·为钢铁产业生命线保驾护航
·武汉钢市建材价格继续小幅上涨、
·国务院检查组高度评价中冶东方软
·太钢辉煌30年——创新成就梦想
 联系方式
联系QQ:809053528
联系电话:13292421759
0315-8929212
传真联系:0315-8122594
客服邮箱:OK-198@163.com
 当前位置:主页>科技文献>文章内容
转炉挡渣出钢——让钢水更“洁净”
来源: 作者: 发布时间:2021-11-21 17:29:19
转炉挡渣出钢——让钢水更“洁净”

 
高 翔

    随着我国国民经济的发展,对钢材的消费结构正在发生变化,加之众多企业日益关注转炉生产特殊钢,这些都对低成本生产高洁净度钢水提出了越来越高的要求。就转炉炼钢生产企业而言,为生产IF钢(超低碳钢)、石油管线钢、硅钢、轴承钢、弹簧钢等高附加值产品,减少转炉出钢时的下渣量是提高钢水洁净度,从而提高转炉钢产品的质量和档次,降低其生产成本最有效的途径。

有效挡渣亟待引起高度重视

    有效防止钢水回磷、回硫。在转炉出钢时采取有效的挡渣操作,是改善钢水质量的重要举措,既可以减少钢水回磷、回硫,提高合金收得率,减少钢水中夹杂物,提高钢水洁净度,还可为后续精炼创造条件。
    当在精炼过程进行造渣脱硫时,因钢水钢渣中含有10%~13%的SiO2和0.8%~1.0%的P2O5,钢水极易发生回硫和回磷现象,导致钢水成分超标形成废品。
    减少脱氧剂及合金消耗。在转炉出钢时采取有效的挡渣操作,不仅可以减少脱氧剂及合金消耗,减少钢包粘渣,延长钢包使用寿命,还可提高转炉出钢口区域耐材的使用寿命,降低炼钢产品的生产成本。
    转炉出钢后钢包的钢渣成分与终渣成分基本一致。若转炉出钢时挡渣效果不好,将导致钢包钢渣量加大。如果钢水精炼过程中不对钢渣进行脱氧改性,则精炼后钢渣中的氧会扩散到钢中,造成钢中成分烧损,导致成分变差;或在钢中形成新的夹杂物,污染钢水使其质量恶化。
    当对钢渣进行脱氧改性时,较大的顶渣量会消耗大量脱氧剂。钢包钢渣中FeO含量通常为1O%~17%(平均按13%计算),钢水精炼时,以使用铝脱氧剂为例,每100公斤顶渣消耗的铝脱氧剂为3.8公斤。对于每天产钢100炉的炼钢厂,如果每炉出钢少出200公斤渣,则每年可节省脱氧剂消耗440万元。

挡渣塞成为挡渣产品主流

    多年来,国内外众多冶金工作者研究开发将钢渣进入量降到最低的技术和方法,除少渣、无渣冶炼工艺外,主要开发了各种挡渣技术和产品,以尽量减少转炉出钢后期涡流带出的钢渣量。如挡渣球法、挡渣塞法、滑板法、气动挡渣法、出钢口吹气干扰涡流法、均流出钢口挡渣法、中间包法、截渣盘法、挡渣帽法、挡渣盖法、真空吸渣法、虹吸出钢法等。
    气动挡渣。目前挡渣出钢基本上分为使用耐材制品挡渣塞、挡渣球和气动挡渣三大类。国际上20世纪80年代中期以奥钢联为代表开发出气动挡渣工艺。其工作原理是利用红外频率范围内钢水和炉渣的辐射不同,一旦出现下渣时会发出警报并启动挡渣器进行挡渣操作。挡渣时,挡渣塞头部对出钢口进行机械封闭,端部喷射高压气体来防止炉渣流出。但存在以下问题:由于出钢口中后期形状不规则,气动挡渣系统渣检测器准确率低(检测准确率为60%左右);气动挡渣设备维护量大而难,气动挡渣器本体安装在转炉炉壳耳轴上,极易受烟罩内落下的冷钢砸坏,需经常维修,且维修时炉壳温度较高,需停炉冷却,影响生产节奏;气源、管线在炉身、耳轴中布置不便, 不能适应老炉改造;加之气动挡渣在每次动作时,喷吹的高压氮气对出钢口砖和耐火材料会造成一定的损害,需要经常进行维护或更换等原因的局限,该挡渣技术在国内未能大范围推广使用。
    挡渣球出钢。传统的挡渣工艺,采用投放挡渣球挡渣出钢。挡渣球1970年由日本新日铁公司发明,其原理是利用挡渣球密度介于钢、渣之间(一般为4.0克/立方厘米~4.5克/立方厘米),在出钢即将结束时能堵住出钢口以阻断钢渣流入钢包。挡渣球通常采用铁丝吊挂伸入炉内,在高温下铁丝熔断,使球落到炉内;或者采用简单机械让挡渣球在溜槽内滑动,抛入炉内;也有的采用机械投球,但直接投中率较低,大部分投在出钢口周围,而且出钢时会由出钢口处形成的涡流旋涡的动力移动到出钢口。
    正是由于挡渣球通常是以随波逐流的方式到达出钢口,当钢渣黏性大时,挡渣球无法到达出钢口,或者不能有效地在钢水即将流尽时堵住出钢口。另外,由于圆形挡渣球完全落在出钢口上,使出钢口过早封堵的几率显著增加,降低了钢水收得率。因而采用挡渣球挡渣出钢通常有效率低,大约在60%左右,钢包下渣厚度在80毫米~120毫米左右。
    过去,国内很多钢铁企业只从事普通钢种的冶炼,对钢水成分的要求不高,挡渣球因其成本低、操作简单,故而曾被广泛采用。而现在,国内各大钢厂都在不断更新产品结构,开发高附加值的精品钢,对钢水成分的要求越来越高,因而目前多采用挡渣塞法挡渣出钢。
    挡渣塞出钢。1987年,Michael D Labate总结了西德挡渣棒在美国使用的经验,发明了具有挡渣和抑制涡流双重功能的挡渣塞,随后日本大坂机械公司于1990年也在住友金属工业公司和歌山厂实验成功。
    马鞍山市云天炉料有限公司是国内较早开展挡渣塞及投放装置研发的企业,于1996年着手研制新型挡渣塞,历时6年的不断探索,2002年“云天牌”挡渣塞首次在攀钢集团150吨转炉上投运成功。
    该挡渣塞自身密度(3.8克/立方厘米~4.2克/立方厘米)介于钢水(6.8克/立方厘米~7.0 克/立方厘米)与钢渣(3.0克/立方厘米~3.5克/立方厘米)之间,能浮于钢、渣界面,伴随着出钢过程,逐渐堵住出钢口。
    转炉出钢过程倾倒至91度左右,即出钢量接近2/3时,挡渣塞投放车根据指令用5米长的机械手把持挡渣塞导向杆部分在1600摄氏度高温的炉内准确插入出钢口,从而避免了漂移或因被熔渣粘裹而不能到位的现象。半球形部分悬浮于钢水与渣液界面上,当钢水流尽时,半球形部分适时堵住出钢口,从而防止渣液流入钢包。因半球体上有3个凹槽,实现了对涡流的抑制,并且当挡渣塞本体堵住出钢口后,残钢仍能通过凹槽流至钢包,有效提高了钢水收得率。
    目前,“云天牌”挡渣塞已批量应用在本钢、鞍钢、唐钢、邯钢、沙钢、宣钢、马钢、湘钢、柳钢、三明钢厂等几十个钢厂的大中型转炉上,挡渣有效率>96%,下渣小于30毫米。

优质挡渣塞带来高金属收得率


共2页: 上一页 1 [2] 下一页
上一篇:10月15日钢铁行业日报   下一篇:秦冶设计研究成功研制新型防风烧嘴
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
§最新评论

 友情连接 [所有链接] [申请链接]
冶金能源之家为您提供石灰窑,白灰窑,球团竖炉,烧结机,高炉,铸铁机,环冷机,带冷机,回转窑,球团焙烧机,技术图纸设备工程等信息发布和求购