本网讯 “在将液氧汽化管路引到水泵站冷却水池中后,我们不但解决因蒸汽紧张不能满足液氧汽化的问题,还可以冷却水温,减少冷却风机开机时间;既节电创效,又可减少冷却水蒸发……”在谈到新近开发成功的液氧汽化改造项目时,河北津西钢铁公司制氧厂厂长杨学友高兴地说。 制氧厂所产的液体氧,要送到炼钢转炉生产,必须用蒸汽将其汽化,变成气体后才能用于输送。但目前津西钢铁的蒸汽并不能满足液氧汽化所用热量的需求,导致炼钢用氧紧张。同时,制氧机组在生产时产生了大量的热量,需要通过冷却水在水泵站由风机进行散热。这样,一方面需要散热,一方面需要加热,能不能把二者结合起来呢?于是,一个利用冷却水汽化液氧改造方案在制氧厂员工的建议中诞生了。 此项改造是将3号制氧机组液氧汽化系统液体管路改造到水泵站冷却水池内,与水池内的高温水进行换热汽化。这样,水池内的高温水经汽化后水温下降,可以减少冷却风机运转时间,达到节省电能的目的。同时,水池内的蒸发水量减少,减少了新水的补充。经过有关测算,减少2台冷却风机的运转,每年可节电90万千瓦时,减少冷却水蒸发量65000吨。