济钢球团厂
1引言
济钢球团厂2#竖炉10m2竖炉,随着近年炉型结构的不断优化,竖炉的生产能力大幅提高,入炉生球量也不断提高。但与其配套的生球筛不能满足生球筛分要求,使得生球强度偏低,在竖炉焙烧过程中易产生大量,粉尘,既影响了竖炉的透气性、降低产量,又使得职工操作环境恶劣,成为2#竖炉高产高校的瓶颈。我们在充分研究后,对生球筛分系统进行了改造,取得良好的效果。
2设计改进及特点 系统原设计配有一组18辊生球筛,开式齿轮传动,筛缝8mm筛面宽1m,筛子有效面积1.94 m2,设计能力120t/h。但实际应用中生球通过量最高只能达100 t/h左右;生球在筛分过程中水分迁移不明显,压实效果不理想;开式齿轮采用油脂润滑,齿轮磨损较快。
我们充分总结已投产的圆筒造球系统配备的9 m2圆辊筛使用的经验教训,结合现场实际情况, 并与北京艾瑞机械厂合作,在该厂专利产品“BL系列多辊布料器”的基础上开发出了“组合式圆辊生球筛”。将这一新设备应用于2#竖炉生球系统中,取得显著效果。 生球筛技术参数如下:
辊径:φ106mm辊距:112mm
筛缝:6mm磙子有效长度:1600mm
磙子转速:136r/min(变频调速)
功率:5.5KW﹡6
筛子安装角度:120 筛子采用5组9辊式组合,共计45辊,
有效面积8.06 m2,
筛缝总面积0.51 m2,
设计生球通过量150t/h,
最大瞬间量可达180t/h。
组合式圆辊生球是目前国内球团矿生产中首次应用,它的开发成功填补了国内空白。该筛具有以下优点:
1) 设备结构紧凑,传动箱体设计合理,成功地解决了倾斜齿轮箱的润滑问题,运行平稳,噪音小,可靠性高,部件更换维修性好。
2) 采用组合式结构,设备设计灵活,可以根据现场条件进行灵活组合,有利于工艺设备的布局,为老企业设备挖潜改造创造了有利条件。
3) 辊缝调整方便,选择范围大,可根据工艺要求通过调整辊径来调整辊缝。
4) 可以在同一台筛子上,实现4~12 mm之间的二级或三级筛分。
5) 采用的筛辊加长辊子有效长度到2m左右,辊子使用寿命长(实践证明都在一年以上),不粘料。
6) 变频调速可在不同生球情况下保证生球压实效果,通过调节辊子速度来控制筛面生球料层厚度,实现了充分的滚动压实。
7) 此次改造在设备布置上,我们采用将生球筛与生球皮带垂直布置的方案,克服了老企业老设备改造的空间问题,实践证明效果很好。 3应用效果 该筛布置在球2-1与2-2皮带交汇处,接近炉子布料皮带,减少了生球筛后的落下次数。生球筛2005年元月15日安装完毕投产试运行,获得了满意效果 (见表1)
表1圆辊筛使用效果
含粉/% 抗压强度/N.个-1 落下强度/次.个-1 说明
筛前 1.7 1.96 9.3 第一批式样
筛后 1.0 1.02 12.4 第一批式样
效果 41% 0.4% +33.3% 第一批式样
筛前 3. 46 1.31 8.7 第二批式样
筛后 0.49 1.66 16.7 第二批式样
效果 86% +26.70% +92% 第二批式样
平均效果 -71% +18.06% +58% 两批加权平均
通过表1可见,筛分前、后含粉量大幅度减少,生球强度显著提高。目前2#炉生球量达到100~127 t/h左右,从投产后的筛下返矿量统计,每日在120 t左右约占总入炉生球量的5%,使入炉粉子大量减少,明显改善炉内透气性,相应地降低了成品矿筛分指数。生球抗压强度平均提高18.06%,尤其是落下强度的增加,证实了大面积圆辊筛对生球的压实增强效果。这对于提高圆盘造球机的生球产量,提高生产效率无疑是十分有利的。经过二年应用实践证明,组合式圆辊生球筛开发是成功的,经济效益也是明显的对降低含粉率、提高生球强度、改善炉矿及2#竖炉的达产达效起到了重要作用。
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